通过技术改造加大水循环利用率,通过闭路循环实现了全厂工业污水零排放,从而获得了经济效益和社会效益的双丰收,这是记者随同“中华环保世纪行在抚顺”检查组到抚顺石油化工公司热电厂采访时的一大收获。据了解,抚顺石油化工公司热电厂通过综合节水技术改造项目的实施,今年全厂将节约生产用水 200万吨以上。
据抚顺石油化工公司热电厂副厂长薛勇介绍,石化热电厂始建于 1958年, 1959年 11月正式投产发电并历经三次扩建。目前,该厂共拥有 9台发电机组和 9台锅炉,主要担负着抚顺石油化工公司东部石化区石油二厂、石化二厂、石化四厂、腈纶化工厂、乙烯 化工股份有限公司、塑化公司的电力、蒸汽及除盐水和除氧水的供应。为了做好企业节约用水的工作,石化热电厂进行了多次技术攻关,如他们以循环水浓缩倍率达到 7.0、化学再生废水实现等当量排放(等物质量排放)、全厂实现工业用废水的“零排放”为目标,进行了“抚顺石油化工公司热电厂综合节水技术”研究项目,该项目采用高浓缩倍数水处理药剂及综合处理技术方案,保证了循环水系统浓缩倍数提高至 7.0,实际节水效果相当突出,实际补水量较上一年度减少了41万吨,降幅达到 18.2%。另外,运行检验、监测结果也表明:在高浓缩倍数 7.0的水质条件下,系统在腐蚀、结垢和微生物等方面均能得到良好的控制,年节约新鲜水在 50万吨以上。
为了实现等量排放,石化热电厂精心制定了《新净水装置阳床改造工程》方案,并投入资金 110万元进行大规模技术改造,改造后的阳床周期制水量显著提高,将再生时间由原来的16.6小时一次增加到了 37小时一次。以阳床每年平均运行 200天计算,可节约再 生用除盐水 1.92万吨 /台,全厂 5台新净水装置阳床每年可节约新鲜水 10.75万吨,减少成本 18万元。
另外,石化热电厂还投资476万元进行了水系统综合利用改造项目,该项目投运后日工业取水量减少了 15%,回收水量达到 6720吨 /日,今年全年预计能够回收180万吨,减少用水成本 300万元。特别是随着中水回用系统投入使用,热电厂三套净水装置全部实现了排放水等物质量排放,年回收水量可增加24万吨,减少用水成本 40万元。同时,在实行闭路循环后,全厂实现了可见工业污水的零排放,不仅获得了经济效益和社会效益的双丰收,其节水工作也得到了上级机关的充分肯定,除先后被省、市政府授予了“节水型企业 ”荣誉称号外,还于去年晋升为“中油集团节水型达标单位”。
(记者韦小川) |